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三一泵车不换向怎么回事?

280 2024-03-13 21:51 admin

一、三一泵车不换向怎么回事?

1.系统无压力或压力不足

◇溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效

方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧

◇其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷

方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活

◇液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏

方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封

二、三一泵车主油缸卡滞?

是的

检查对应的工作油缸先导油压是否正常,若先导油压力低或者无先导油,会造成对应的多路阀换向阀杆不能灵活换向,流向油缸的油流被堵截,或者对应的先导弹簧折断,使先导阀芯不能灵活换向,造成先导油路处于半关闭状态,油缸均不会运动。

三、三一泵车支腿锁阀常见故障?

1.系统无压力或压力不足

◇溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效

方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧

◇其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷

方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活

◇液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏

方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封

2.流量不足

◇油箱液位过低,油液粘度大,过滤器堵塞引起吸油阻力大

方法:检查液位,补油,更换粘度适宜的液压油,保证吸油管直径

◇液压泵空转磨损严重,性能下降

方法:检查发动机、液压泵及液压泵变量机构,必要时换泵

◇回油管在液位以上,空气进入

方法:检查管路连接及密封是否正确可靠

◇蓄能器漏气,压力及流量供应不足

方法:检查蓄能器性能与压力

四、三一泵车回油滤芯怎么更换?

缓慢旋转并拆下液压油箱上的加油口盖(释放其内部压力)更换吸油滤网。

松开回油滤清的上盖板螺栓,同时压住盖板,拆完螺栓慢慢放开盖板(下面有压紧弹簧),更换回油滤清。

五、三一车载泵常见故障?

1,输送管堵塞

如果泵车在正、反向泵速以及吸水和泵送砂浆方面是正常的,但在泵送混凝土时会堵塞塞。可以观察,在泵送混凝土时,它总是在臂架管的第三部分阻塞,因此就要怀疑泵管中出现异物。

泵车有那些常见故障?三一泵车常见故障处理方法!

(1)拆卸泵管的第三部分,检查泵管中没有异物,然后重新安装,并且测试后仍存在故障。

(2)打开正泵,观察主系统压力约为10MPa,压力正常,并且同时检测到系统压力,最大值可达到34MPa,因该车仅使用了3个月,这就可以去除主泵液压系统的故障。

(3)停机,泄压,拆下变径管,检查S管中是否有异物,并同时检查活塞头,正常无磨损。

(4)拆下臂架第三部分的弯头,并打动正泵。可以泵送混凝土。怀疑后面的泵管中有异物。

(5)分析泵送系统压力是否正常。输送缸内的活塞正常,S管内无异物,应判断泵管内有故障。拆卸所有泵管后,在行走平台的第一根水平管中发现一块卡住搅拌器的搅拌叶片。乙炔焰切割并取出后,重新安装泵管,测试泵机正常泵送。

出现故障原因是因为搅拌机内的刀片脱落。

2,不能泵送

泵车泵送完成后,洗车时出现升速正常,正、反泵均不能泵送的故障。

正常速度增加表示PLC可以检测到分动器的速度信号,继续检查泵送点控制Q2.0,Q2.1,并且正常运行表示电子控制信号正常。应检查液压控制系统。

(1)DT1 / DT2电磁阀线圈短路,开路或PLC线路上的电磁阀故障。

(2)DT1电磁阀是否卡死,安全阀溢流压力无法建立,如果DT2电磁阀阀芯卡在中间位置,则正负泵将失控。

(3)主泵是否有故障。

检查发现:

(1)正负泵观察压力表,压力为0,系统无压力。

(2)检测到DT1电磁阀正常,然后手动放置阀芯,故障仍然存在。

(3)怀疑溢流阀滑阀被卡住,拆下顶盖,取出阀芯。阀芯的上下运动灵活而正常; 取下弹簧,用5个硬币取而代之,然后安装阀盖。测试机器仍然有故障。说明溢流阀正常。

(4)继续检查,发现臂架和活塞缩回的所有功能均异常,可以自动调节速度,并且发现三个压力表显示为零。请注意,故障应该出在主泵压力输出部分。

(5)分析泵送电磁阀是否正常,可以解释为驱动和泵送位置检测应该是正常的,但重新检测:I2.5亮,分动箱位置检测接近开关亮, 行驶时,跟随着泵送动作驾驶室运行正常,表明驱动和泵送控制电路没有故障。发动机转速正常,系统无压力,

六、三一泵车模型开箱怎么弄臂架?

要开箱三一泵车模型并组装臂架,首先确保你有清晰的组装说明书。按照说明书的步骤,逐步组装臂架。

通常,你需要将各个部件连接起来,确保它们牢固且正确安装。可能需要使用一些工具,如螺丝刀或扳手。确保仔细阅读说明书,并按照指示进行操作。如果有任何疑问,可以参考相关的视频教程或咨询专业人士的帮助。

完成组装后,检查臂架是否稳固,并进行必要的调整,以确保模型的正常运作。

七、三一泵车插装阀反泵憋压是什么问题?

1. 泵送管道堵塞:管道内部堵塞物(例如混凝土凝固块)会使得混凝土无法正常流动,从而导致泵车憋压。

2. 阻力过大:管路摩擦力过大、长期使用磨损严重、管径过小等因素会导致管道阻力异常增大,进而产生憋压。

3. 过长的泵送管道:泵送管道长度过长,在管道中部产生反向压力,从而导致泵车憋压。

4. 排气不畅:混凝土中盛载了很多空气,如果排气不畅,空气会堆积在管道中,产生憋压。

5. 泵车故障:泵车本身的各种故障(例如液压系统故障、输送阀故障等等)也可能导致泵车憋压。

为了避免泵车憋压,需要合理规划泵送管道,定期检查管路是否堵塞以及检查泵车本身的故障,同时加强操作技能和规范作业。

八、三一泵车故障与维修?

01堵管

一台SY5360型45m泵车正、反泵升速及打水和泵送砂浆时均正常,但泵送混凝土时却出现堵管的现象。观察发现泵送混凝土时总是堵在第三节臂架管处,故怀疑泵管内有异物堵塞。

(1)拆开第三节泵管查看,管内并无异物,重新装好,试机故障依旧。

(2)打正泵,观察主系统压力在10MPa左右,压力正常,同时检测系统憋压压力,最大值可以达到34MPa,因此车是只使用3个月的新车,故可以排除主泵液压系统故障。

(3)停机、卸压拆开变径管,检查S管内无异物,同时检查活塞头,正常无磨损。

(4)拆开第三节臂架处弯管,打正泵,混凝土能泵送,怀疑后面泵管内有异物,拆检观察无异物。

(5)分析泵送系统,压力正常。输送缸内活塞正常且S管内无异物,判断故障应在泵管内。拆检所有泵管后在行走台处第一节水平管中发现横着卡住了搅拌车的一片搅拌叶片,用乙炔焰割断取出后,重新装好泵管,试机泵送一切正常。

故障原因为搅拌车内叶片脱落。

02不能泵送

一台SY5255型37m泵车在泵送完成,回搅拌站洗车时出现升速正常,正、反泵均不能泵送的故障。

升速正常说明PLC可以检测到分动箱的速度信号,继续检查泵送点控Q2.0、Q2.1,点亮正常说明电控信号正常,应重点检查液压控制系统。

(1)DT1/DT2电磁阀线圈是否短路、开路或电磁阀至PLC线路是否有故障。

(2)DT1电磁阀是否卡死,导致溢流阀溢流压力建立不起来,DT2电磁阀阀芯若中位卡死会导致正、反泵失控。

(3)主泵是否有故障。

检查发现:

(1)正、反泵观察压力表,压力为0,系统无压力。

(2)检测DT1电磁阀来电正常,后手动顶其阀芯,故障依旧。

(3)怀疑溢流阀阀芯卡死,拆开顶盖取出阀芯,阀芯上、下移动灵活正常;去掉弹簧,用5个硬币代替,装上阀芯盖板,试机故障依旧,说明溢流阀正常。

(4)继续检测,发现动臂架及活塞缩回所有功能均不正常,速度能自动调节,同时发现3个压力表均显示零。说明故障应该在主泵压力输出部分。

(5)分析泵送电磁阀来电正常,就可以说明行驶、泵送位置检测应该正常,但是重新检测:I2.5点亮,分动箱位置检测接近开关点亮,汽车行驶、泵送动作随驾驶室操作动作正常,说明行驶、泵送控制电路无故障。发动机升速正常,而系统无压力,位置检测又无故障,因此判定故障为分动箱内部拨叉出现问题。

(6)拆开分动箱,检查发现第三根主轴花键和齿轮损坏,更换后故障彻底排除。

03喇叭持续鸣响

一台SY5255型37?m泵车经常烧臂架喇叭控制片式继电器KA39/KA40,导致喇叭一直鸣响,严重影响施工操作。

分析原因可能是:片式继电器质量问题,喇叭接通时电流过大,控制电压过高。

(1)在按响喇叭同时,用万用电表测得电流值为13.5A,但没有超出片式继电器的瞬间最大电流值,但是如此大的强电流延续下去却超出了继电器本身的超负荷时间,导致频繁烧坏继电器。

(2)将片式继电器改为中间继电器,因中间继电器是电流通过线圈控制长开、常闭的切换,因此不会出现上面的故障。更改方式为将40/77、34/78线束接中间继电器的长开端,中间继电器的电源端接40/Q3.7。更换后长时间喇叭鸣响的故障排除。

04旁通阀抖动

一台SY5255型37m泵车,泵送时臂架多路阀阀体到臂架旁通阀的油管剧烈抖动,泵送混凝土到13车时臂架动作缓慢(此时收臂架要40min),旋转正常,继续泵送2车后,第2、3、4节臂架不能动作,用遥控向上升2节臂一直不能松开,同时动其他臂架,臂架才可以动作,且动作更慢。等到再泵送1车混凝土后整个臂架不能动作,停止泵送30min后又能泵送。故障反复出现。整车工作时臂架压力在10~33MPa之间变化,发动机怠速时臂架压力为2MPa。

臂架油管剧烈抖动,认为是油路有堵塞,应重点检查臂架油路滤芯、臂架连接软管、旁通阀、多路阀等。

检查发现:

(1)更换滤芯,拆洗旁通阀、多路阀、各连接胶管后,故障依旧。

(2)45~48m泵车选择哈威泵时有过此故障现象,但重新选定的是力士乐泵,应不存在此故障。

(3)以往两次清洗多路阀后能正常工作两天,故认定多路阀有故障,决定送到上海检修,检测时发现多路阀压力只能达到8MPa。更换控制块后,试验压力可以达到30MPa。装上多路阀试车,故障排除且油管不再抖动。

九、三一c10泵车多路阀压力怎么调?

调节方法:

一、液压多路阀调节方法之阀芯组件的调节:

1、将手动换向阀置于中间位置,并将手动换向扳杆从换向位置拉出约10~15mm。

2、松开压力调节螺钉,逆时针旋转压力调节螺母,使阀芯上移,将调节螺杆旋至最低限位置,此时的整定压力值即为所需要的最高工作压力值。

3、顺时针旋转压力调节螺母,将压力值固定住,此时的整定压力值即为最大整定压力值。

4、如果在工作过程中发现调压弹簧不起作用,则可按以下步骤进行检查和调整:

①压紧弹簧

②检查压紧弹簧的压缩量是否合适。

③若压紧弹簧已经压缩到极限,可卸下阀体上的螺塞,取下压盖,更换一套新的压紧弹簧;若压缩量未达到标准,则需重新进行调节并拧紧螺栓。

二、液压多路阀调节方法之电磁换向阀的调节:

1、松开放气螺塞,然后逆时针旋转放气螺栓,将压缩空气排干净。

2、按照相应的操作说明书将电磁铁的电压调到规定的数值。

3、将换向阀置于中间位置,然后调节螺栓,直到指示盘上的刻度与整定压力值相同。

4、顺时针调节压力调节螺栓,将压缩空气排出,反之,顺时针调节,将压缩空气注入阀腔里,使指示盘上指示的压力值增加。

 

5、按下电磁换向阀的手柄,观察电机的转向是否符合箭头指示的方向即可。

十、三一泵车车外发动机故障?

对于三一泵车车外发动机的故障,建议您采取以下几个步骤:

1. 检查燃油供应:首先检查燃油供应是否正常。确保油箱有足够的燃油,并检查燃油管道是否有堵塞或泄露。

2. 检查电源:确认电源是否正常供电。检查电池连接是否良好,清除电池腐蚀物。检查保险丝是否烧断,如有需要,更换保险丝。

3. 检查点火系统:检查点火线圈、火花塞和点火线是否正常。如发现问题,需要修复或更换故障部件。

4. 检查空气滤清器:确保空气滤清器没有过分堵塞,清除或更换需要更换的滤清器。

5. 请专业技师查看:如果以上步骤未能解决问题,建议您联系专业的维修技师进行维修。他们可以通过读取故障码、仪器测试和综合判断来准确诊断和修复问题。

请注意,在处理车外发动机故障时,安全至关重要。请确保在适当的环境下进行检查或维修,并遵循相关安全操作规定。另外,对于三一泵车,最好咨询三一公司或其授权的售后服务中心,他们可以提供更具体的技术支持和建议。